热电厂锅炉燃烧不稳的处置措施

热电厂锅炉燃烧不稳的处置措施

一、燃烧不稳原因分析

1、给粉机下粉不好,且各人调节给粉机下粉量的方法不统一,有的以给粉机转速为主,有的以风粉浓度为主,造成燃烧调整上存在差异。

2、双制粉运行时锅炉燃烧工况变化较大,就地看火时发现着火明显不如单制粉运行时稳定,炉膛偏差高达~℃,说明三次风对锅炉燃烧影响较大。

3、制粉系统漏风较大,双制粉运行时锅炉漏入大量冷风,同三次风进入炉膛,对炉内燃烧工况形成较大影响。

4、煤粉细度波动较大,说明煤粉细度均匀性较差。煤粉细度变化大,煤粉着火点不稳定。

5、制粉运行时轻微调节排粉机入口挡板时,排粉机时常出现带粉现象,可能粗、细粉分离器内部存在故障,可联系检修对停运锅炉进行排查。

6、现在煤质颗粒较小且湿度较大,容易引起原煤仓棚煤,是造成磨煤机断煤瞬间引起带粉的又一原因。

7、制粉系统回粉管锁气器动作不正常,造成回粉量不均。回粉量过大时引起磨煤机堵塞,抽磨时易发生排粉机带粉。

8、启停制粉时,制粉系统各风门挡板开、关过快,造成制粉系统内部风量波动较大,引起排粉机带粉。

9、制粉系统三通挡板关不严造成输粉机内积粉,因输粉机吸潮门安装在排粉机入口管上,导致试转输粉机时经常出现排粉机带粉。

10、锅炉检查孔、上水封处存在漏风,炉膛底部漏入大量冷风使炉膛温度下降,燃烧不稳出现负压波动的现象。

11、火焰监视器各炉安装位置不一样,造成从火焰监视器观察火焰燃烧好坏时,运行人员判断存在失误。

二、防范措施

1、针对给粉机下粉不好,要求各人在降粉时必须安排副司到就地敲打粉仓,进行彻底降粉,把给粉机下粉不好的现象根除。在巡检时发现给粉机存在故障时及时登录缺陷单并联系检修处理。给粉机下粉量如何判断,各班暂时根据给粉机转速和就地看火进行调节,同时参照风粉浓度、风粉混合前后温差。

2、就地看火发现着火较差时,及时增加相应的给粉机转速,注意一次风速不要控制过低。运行中尽可能保持给粉机出力均匀,防止出现火焰中心偏斜的现象。

3、双制粉启动后对燃烧影响较大,开大粗粉分离器折向挡板,降低排粉机运行电流及三次风压,减少三次风对燃烧的影响,视效果再在各炉进行推广。

4、各值煤粉细度偏差较大,对此要求煤粉细度控制在7.5%以下,各班组注意调整制粉出力,防止煤粉细度均匀性变差。

5、原煤仓棚煤、锁气器动作不正常、制粉系统漏风方面,只有提高运行人员的巡检质量,发现不正常时及时联系检修处理。

6、对启停制粉做出规定,制定的措施在预防排粉机带粉方面有一定的作用,要求各人执行。

7、输粉机试转出现排粉机带粉,要求运行人员试转时关闭输粉机吸潮门并延长输粉机试转时间,减少输粉机内积粉。对制粉系统存在的缺陷登录缺陷单,并及时联系检修人员处理。

8、锅炉漏风问题,要求启炉前试验风机时运行人员及时查找漏风点,对漏风部位及时联系检修处理。锅炉运行中做好冷灰斗上水封的巡视工作,防止水封断水。

9、对火焰监视器处的摄像头进行调试。




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