技术改进辊压机侧挡板提高粉磨产量的实

择要

过程对辊压机运行中漏料境况的观测,有针对性地对侧挡板举行一系列鼎新,并对部份操纵参数举行优化,淘汰辊压机运行时辊侧漏料量,改革辊压机做成成果,使辊压机永久处于“低辊缝、高电流”的运行形态。晋升了磨机产原料,升高吨产物电耗。

辊压机做为粉磨系统要紧做战,其做成成果是曲直接关连到一切系统的能耗高下。连云港板桥中联水泥有限公司水泥粉磨项目于年3月建成投产后,辊压机运行电流向来偏低,做成成果欠安,磨机台时产量达不到计算请求。过程对辊压机运行电流低道理解析,针对辊侧漏料多以及物料离析等影响辊压机做成成果的成分,对侧挡板举行鼎新,同时优化部份操纵参数,取患有卓越的成果。

1 工艺系统先容

1.1 要紧做战

粉磨系统要紧做战见表1。

表1 粉磨系统要紧做战

1.2 工艺过程表面

水泥粉磨系统为双闭路团结粉磨系统,工艺过程见图1。

熟料、石灰石、玄武岩和水渣经计量后运输入稳流仓,与V型选粉机分选下来的粗粉搀杂一同加入辊压机,过程挤压的物料由料饼晋升机喂入V型选粉机,过程火选,粗粉重回稳流仓,及格细粉由袋式除尘器采集,在磨头与脱硫石膏和O-SEPA高效选粉机分选下来的粗粉搀杂后加入水泥磨。物料过程粉磨后加入出磨斗式晋升机和矿粉(本文所述台时产量均为磨前台时产量,不含矿粉)搀杂入O-SEPA高效选粉机,过程火选,粗粉从新回磨,及格细粉经袋收尘器采集入制品水泥库。

图1 工艺过程

2 变革前反常境况解析及办法

年5月笔者调任板桥中联负责工艺和原料经管,那时辊压机运行电流在35~40A之间,只到达额定电流的50%左右,入磨物料45μm细度近60%。磨机台时产量~t/h,工序电耗到达32kWh/t以上,辊压机显然做功不够,影响了粉磨系统产能的表现,同时产生水泥原料的不不变,以致熟料配比超出80%,各项经济本领目标较差。

过程对辊压机运行中漏料境况的观测,咱们发掘其存在四个反常局势,以致做功差:

(1)辊子侧面漏料特别严峻,侧挡板顶杆顶到最内里也杯水车薪,要紧漏料点有斜插板和侧挡板与辊面产生的三角处、辊子端面与侧挡板之间的裂缝(如图2所示)。

图2 变革前辊侧漏料点

(2)动辊向右边偏辊,以致动辊与定辊端面差池近10mm,最严峻时差池13mm。要紧道理是辊侧漏料以致双侧月芽板磨损,部份物料漏到辊压机底座上,由于整理不实时,有一部份粉状物料加入动辊滑轨,以致滑轨磨损引发偏辊,辊侧漏料境况恶化。

(3)辊压机未饱和喂料,未能产生灵验的料床,时常有“冲料”局势产生,短工夫内大批物料从动辊和定辊之间冲到料饼斗式晋升机里,在斗式晋升机地坑里产生大批扬尘。同时产生稳流仓仓位、辊缝、料饼斗式晋升机电流等参数大幅摇动。

(4)稳流仓物料离析,辊压机左边粉状料较多,右边物料颗粒偏粗,左右辊缝差池大。

针对上述题目,采纳了下列几个办法:

(1)将辊压机上方棒型阀翻开至饱和喂料,在辊面上方产生不变的料床。此外合适增长水渣配比,晋升入辊压机物料水份,根基处理了“冲料”题目。

(2)遵循稳流仓形状尺寸,采纳升高仓位的办法缓和离析产生的影响。如图3所示,稳流仓锥部间隔辊面有3m高的截面为长方形的下料溜子,临盆时管制稳流仓锥辖下方溜管里充足物料便可,中控画面显示仓位在23%~30%之间,如许既能保证肯定的料压,又能加重离析产生的影响。

(3)针对辊侧漏料和偏辊的题目,由于侧挡板顶杆曾经顶到头,没有调换空间。遵循偏辊境况,咱们对侧挡板举行了响应的鼎新:由于是动辊往右边偏,以致两头侧挡板与动、定辊端面空隙不一致,在侧挡板空隙大的一侧举行堆焊,补偿由于偏辊产生的空隙过大。同时采纳办法管制滑轨的磨损,防范偏辊局势恶化。

过程采纳上述办法,在没增长辊压机做事压力(9.0MPa)的境况下,辊压机运行电流晋升3~5A,到达了额定电流的55%左右,磨机台时产量也能不变在t/h以上,尽管到达了计算台时产量,但距公司设定的对象值依然有较大差异。

图3 稳流仓下料溜管

3 克己侧挡板取代原侧挡板

过程对现场漏料境况的一再观测,协议了下列侧挡板优化计划,见图4。

图4 侧挡板变革先后暗示

克己侧挡板由通常钢板制成,遵循辊面弧度切割出一样的弧形,以更好地逼近辊面,与辊面的空隙管制在10mm之内,在不涉及辊面的前提下,空隙越小越好。装置角度由本来的平行于辊子端面改成往两辊之间歪斜,一切曲脸部份位于两个辊子之间,下端向来蔓延到辊缝最窄处。克己侧挡板直接焊接在原侧挡板支架上,如图5所示,原侧挡板支架上那道气割踪迹便是克己侧挡板焊接地方,装置退换时只要要翻开棒型阀下人孔门便可,不须要捣毁辊压机任何设备。

装置时遵循辊面磨损境况决意装置的角度,要是辊面是新的,没有磨损,可将克己侧挡板装置角度定的偏大一些,即克己侧挡板下端与辊子侧面间隔合适加大,人为升高料床的宽度。如图4所示,咱们首先定的间隔是mm。跟着辊面的磨损,缓缓将这个间隔缩小,增长料床宽度,不变辊压机运行电流。由于克己侧挡板挡料成果较好,要是在辊面没有磨损的境况下将这个间隔定的过小,辊压机运行电流较高,易浮现逾额定电流局势。

图5 克己侧挡板装置地方

为防范克己侧挡板磨损太快,制做时在其表面每隔mm歪斜45o焊接一齐宽度mm厚度10mm的钢板。如图6所示,临盆时物料存于歪斜焊接的钢板上,也许缓解侧挡板磨损。然而这类方法对侧挡板边沿起不到掩护效用。克己侧挡板表面磨损较小,但边沿和下端磨损严峻,与辊面空隙变大,挡料成果变差。为拉长侧挡板保护周期,咱们用94S耐磨焊条在克己侧挡板表面堆焊约5mm厚的耐磨层,操纵周期可拉长至3个月以上(见图7)。

图6 初期变革后侧挡板表面做的料磨料防磨层

图7 后期在克己侧挡板表面堆焊耐磨层

变革达成后辊侧漏料局势获得显然改革,见表2。辊压机运行电流上涨至47~52A,入磨物料45μm细度降到50%下列,磨机台时产量大幅晋升到t/h以上。变革前水渣比例管制在6%左右,要紧道理即是水渣易磨性较差,大批操纵水渣后磨机台时产量过低,变革后水渣增加比例由6%晋升到12%,熟料比例(不含矿粉)大幅下落,吨水泥成本大幅下落,同时水泥适应性显然改革,准则稠度用水量由29%以上降到28%下列。由于板桥中联水泥85%以上产物面向本地商混搅拌站出售,水泥相容性的改革对开辟本地商混商场具备很大的推行为用。

表2 变革先后磨机运行境况对照

辊压机原始辊面斑纹为菱形,年末辊面保护时改成一字斑纹。辊面保护后辊压机电流大幅晋升至57.9A,做成效力进一步晋升,入磨物料45μm细度进一步降到35%左右,磨机台时产量晋升至t/h以上,最高到达t/h。

4 通常保护

克己侧挡板在操纵一段工夫后,磨损较量严峻,如图8所示,克己侧挡板双侧弧形部份磨损较大,与辊面之间空隙也远超10mm的平安间隔,下端亦已磨损殆尽,挡料效用严峻衰弱,辊压机做成成果变差,运行电流逐步下落,于是须要按时对磨损部位举行补缀。初期的料磨料防磨层掩护成果欠安,大略半个月左右即须要补缀一次,用94S耐磨焊条堆焊耐磨层后,使历工夫拉长至3个月以上,保护较量简药剂便。

图8 操纵一段工夫后的侧挡板

运行一段工夫后,跟着辊面的磨损,本质辊缝会逐步增大,辊子间料层变厚,挤压成果变差。此时也许采纳下列几个办法来改革辊压机挤压成果:

(1)将斜插板往上提,增长物料过程多,保证辊缝间物料密实度。斜插板晋升后要重视斜插板与侧挡板以及辊面之间产生的三角地域,要实时补焊,不然斜插板提得越高,漏料越多,如图8中圆圈所示。

(2)升高克己侧挡板歪斜角度,增长料床宽度,增长辊子做事面面积。遵循阅历,在临盆50万吨水泥时也许调换一次,要是原材料没有水渣等易磨性较差的物料,辊面磨损也不严峻,辊压机运行电流下落未几的境况下也许合适延永劫间。辊压机一个运行周期调换一到两次后辊面即须要举行保护。

(3)升高辊压机双侧垫铁厚度,管制原始辊缝在20mm左右,但由于辊面磨损不匀称,中央磨损大,双侧磨损小,在调换垫铁厚度时要重视辊子双侧辊缝不宜过小。

(4)严峻管制入辊压机物料水份,遵循咱们的临盆阅历,物料水份在0.5%~2.5%。运行初期,系统对物料适应局限较量宽,水份管制局限也许合适放宽,后期由于辊面磨损,物料流速快,流量大,水份也许合适偏高一点管制。水份过低,料层稳不住,轻易冲料,辊缝摇动大;水份过高,料层太厚,运行中辊缝过大,挤压成果也不好。

5 收场语

从板桥中联连年来的操纵成果看,克己侧挡板确凿能灵验处理辊侧漏料的题目,使辊压机永久处于“低辊缝、高电流”的运行形态,提产降耗成果显然。并且其制做成本特别低,除94S耐磨焊条须要采办外,其他材料行使通常检验余下的边角料便可,变革所需工夫也很短,行使停磨避峰工夫便可达成。然而克己侧挡板是按原始辊缝形态时衡量数据所制做,在停机形态下与辊面空隙较量小,在开机后,由于辊压机喂料后动辊产生位移,进而以致辊面与克己侧挡板之间空隙变大,限制了侧挡板挡料效用的表现。怎样将辊压机这方面的潜能表现出来,是咱们从此粉磨做事的钻研方位。

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