辊压机预粉磨操作要求

1、Φ4.2×13m辊压机运行参数及其要求:

1、首先以功率稳定,挤压辊不接触垫铁为基准(基本要求)。

2、功率应该控制在±50KW以内。

3、间隙辊缝差波动控制在5mm,最大不超过9mm。

4、系统压力设定7.0、9.0、12.0MPA,氮气囊压力严格控制,中号氮气囊为工作压力的0.65---0.8倍,大号氮气囊为工作压力的1.4—1.5倍(原则上不得小于12.0MPA)。

2、中控操作员不好的习惯:

喂料波动大,饱磨交班,与现场缺乏有效联系。预见性不足,各个参数不及时记录,操作室卫生不及时清扫,上班精神不集中。影响辊压机运行功率的因素。

3、辊压机频繁冲料,振动大,运行不稳定。

①、原因分析:辊压机通过量,磨机处理能力有限,经辊压机挤压后的物料,再次返回到小仓,小仓内细粉多,料位难以稳定,大量空气带入辊压机,经挤压后排出,引起辊压机振动。

②、落实措施:辊压机下料口沿辊宽方向缩小20cm,减少物量通过量;辊压机小仓扩容,去除原来的三通阀,增高小仓,提高小仓容重;对辊压机堵转板延长,侧挡板增加弹簧,两侧不漏料,确保辊压机过饱和喂料,形成稳定料床;对气动阀整体密封,小仓收尘管道进行改造等措施。

③、改造后,辊压机运行稳定,液偶爆等故障大幅度减小。辊压机相对磨机运转率持续提高。

4、开动气动阀后,辊压机堵转,不运行。

①、故障现象:

由于物料压力以及定辊、动辊的旋转作用,物料进入辊缝挤压。由于闸板开启速度太快,物料因落差以及重力作用对辊缝形成冲击,瞬间冲击料压过大,导致辊压机堵转,严重时引起易熔塞爆。员工要清理物料、补油等劳动强度额外增加,影响员工工作热情。

②、改进措施:在气缸的电磁阀排气孔处增加节流阀,控制阀门开度,来影响打闸板时的排气速度,使闸板开启时间延长,从而消除了跳停故障。

③改造后,通过长时间的应用实践,该方法,稳定可靠,提高了辊压机运行率和经济效益。

5、Φ4.2×13m工艺运行参数:

生产正常运行中,现场各风门开度调节和运行工艺参数具体如下:

1、主要工艺操作参数:尾排风机风门开度42%-55%、电流A-A,循环风机风门开度95%-%、电流37.5A-38.6A,主排风机风门开度55%-65%、电流58A-62A,选粉机转速rpm-rpm、电流A-A;

2、主要电流趋势:出磨斗提电流A—A,出辊压机斗提电流A—A,入库斗提电流A-A;磨机电流A—A;

3、现场主要风门调整参数,选粉机一次风门开度%,二次风门开度50%,三次风门开度%,入V




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